ຈັນ-ເສົາ 8:00-18:00 (GMT+8)

ກໍລະນີສຶກສາ: ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ 37% ສໍາລັບ Automotive OEM ໂດຍຜ່ານ ແມ່ພິມຕໍ່ເນື່ອງ Optimization

ລູກຄ້າ: ຂະຫນາດກາງເອີຣົບຊັ້ນ 2 ຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່
ອຸດສາຫະກໍາ: Automotive Structural Brackets
ຂອບເຂດໂຄງການ: ແມ່ພິມຕໍ່ເນື່ອງ & Production, Manufactive Design
ຄູ່ຮ່ວມງານ: MetalStampingParts.ltd — Precision ການປັ໊ມໂລຫະ, China

Automotive OEM ແມ່ພິມຕໍ່ເນື່ອງ optimization case study ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ 37%

1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງລູກຄ້າ

ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ຜູ້ສະຫນອງລະດັບ 2 ທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ດີທີ່ໃຫ້ບໍລິການ OEM ລົດຍົນເອີຣົບທີ່ສໍາຄັນ, ຜະລິດວົງເລັບເສີມເຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນການປະກອບ subframe ທາງຫນ້າ. ສ່ວນ — ວົງເລັບເຫຼັກມ້ວນເຢັນຄວາມໜາ 2.8 ມມ (ເກຣດ SAPH440) ວັດແທກໄດ້ປະມານ 120 ມມ × 85 ມມ — ມີຄວາມສຳຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກົນຈັກທີ່ສອດຄ່ອງໃນທົ່ວການຜະລິດປະລິມານສູງ.

ໃນເວລາທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າປະຈໍາປີຢືນຢູ່ທີ່ 2,000,000 ຊິ້ນ, ມີການຄາດຄະເນວົງຈອນຊີວິດແບບຈໍາລອງເປັນ 7 ປີ. ຂະບວນການຜະລິດທີ່ມີຢູ່ຂອງພວກເຂົາແມ່ນອີງໃສ່ ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືປະຕິບັດການດຽວສີ່ສະຖານີ: blanking, ເຈາະ, ກອບເປັນຈໍານວນ, ແລະການກົດດັນ tapping ແຕ່ລະກົນໄກ. ຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ແຕກແຍກນີ້ຕ້ອງການສີ່ຕົວປະຕິບັດການເຄື່ອງຈັກ, ການຕັ້ງຄ່າການກົດສີ່, ແລະການເກັບຂໍ້ມູນໃນຄວາມຄືບຫນ້າ (WIP) ທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງສະຖານີ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຊິ້ນແມ່ນ $1.82, ຕົວເລກທີ່ທີມງານຈັດຊື້ຂອງລູກຄ້າຖືວ່າບໍ່ຍືນຍົງຍ້ອນຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງຈາກລູກຄ້າ OEM ຂອງພວກເຂົາ.

ລູກຄ້າເຂົ້າຫາພວກເຮົາໂດຍຫຍໍ້ທີ່ຊັດເຈນ: ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ່ວຍຕ່ໍາກວ່າ $1.20 ໃນຂະນະດຽວກັນເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າຂອງລາຍຮັບປະຈໍາເດືອນຈາກ 80,000 ຫາ 160,000 ຊິ້ນ — ທັງ​ຫມົດ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດ ± 0.05 ມມ ຄວາມທົນທານຂອງມິຕິທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະອັດຕະໂນມັດຢູ່ໃນສາຍການປະກອບຂອງ OEM.


2. The Challenge

ສາມຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ກໍານົດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານວິຊາການຂອງໂຄງການນີ້:

ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ່ວຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງ $1.82 ຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼຸດລົງຢ່າງຫນ້ອຍ 34%. ຢູ່ທີ່ 2 ລ້ານຫນ່ວຍຕໍ່ປີ, ນີ້ເປັນຕົວແທນຂອງເງິນຝາກປະຢັດເກີນ $ 1.2 ລ້ານໃນໄລຍະປີແບບຈໍາລອງດຽວ - ການຮ້ອງຂໍທີ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເລັກນ້ອຍສໍາລັບສ່ວນປະທັບຕາຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດໂດຍຜ່ານກິດຈະກໍາ kaizen ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍປີ.

Capacity Bottleneck. ສາຍ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ດຽວ​ໄດ້​ສູງ​ສຸດ​ທີ່ 80,000 ຕ່ອນ​ຕໍ່​ເດືອນ​ໃນ​ສາມ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ. ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການຕ້ອງການ 160,000 ຊິ້ນຕໍ່ເດືອນພາຍໃນ 18 ເດືອນ. ພຽງແຕ່ການເຮັດຊ້ໍາເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈະຕ້ອງໄດ້ $ 240,000 ໃນການລົງທຶນເຄື່ອງມືແຂງເພີ່ມເຕີມບວກກັບພື້ນທີ່ຊັ້ນໂຮງງານທີ່ລູກຄ້າບໍ່ມີ.

ການສະສົມ tolerance-up. ດ້ວຍສີ່ອຸປະກອນທີ່ແຍກຕ່າງຫາກແລະສີ່ຮອບວຽນການໂຫຼດ / ການໂຫຼດທີ່ຂຶ້ນກັບຜູ້ປະຕິບັດການ, ຂະບວນການນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການຈັດຕໍາແຫນ່ງສະສົມ. ການຮັກສາ ± 0.05 ມມກ່ຽວກັບຂະຫນາດຂຸມກັບແຂບທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງການການກວດສອບພາຍໃນ 100% ແລະການປັບເຄື່ອງມືເລື້ອຍໆ, ຂັບລົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຮງງານແລະເຄື່ອງຂູດ. ການແກ້ໄຂໃຫມ່ໃດໆຕ້ອງກໍາຈັດແຫຼ່ງຄວາມຜິດພາດຫຼາຍການຕິດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້.

ລູກຄ້າຍັງເອົາ a 4.7% ອັດຕາການຂູດພາຍໃນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ misalignment ໃນຂັ້ນສອງແລະ tapping ສະຖານີ.


3. ການແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາ

ຫຼັງຈາກດໍາເນີນການທົບທວນການອອກແບບລາຍລະອຽດສໍາລັບການຜະລິດ (DFM) ກັບທີມງານວິສະວະກໍາຂອງລູກຄ້າ, ພວກເຮົາໄດ້ສະເຫນີ 18-station ແມ່ພິມຕໍ່ເນື່ອງ ລວມການດໍາເນີນການທັງຫມົດເຂົ້າໄປໃນຫນຶ່ງວົງຈອນການກົດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

3.1 Strip Layout & Material Utilization

ດຽວທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນວັດຖຸດິບ. ຂະບວນການຕົ້ນສະບັບໄດ້ນໍາໃຊ້ແຖບມ້ວນກວ້າງ 140 ມມທີ່ມີຮູບແບບແຖວດຽວ, ຜົນຜະລິດ 68% ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸ. ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ AutoForm-based forming simulation ເພື່ອກວດສອບຮູບແບບ 3 ແຖວແບບສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ (zigzag) ດ້ວຍການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງແຖບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ຮູບແບບໃຫມ່ໄດ້ແຄບແຖບເປັນ 108 ມມຕໍ່ແຖວໃນການຕັ້ງຄ່າສາມແຖວ, ບັນລຸ 92% ການນຳໃຊ້ວັດສະດຸ. — ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 24 ເປີ​ເຊັນ​ທີ່​ພຽງ​ແຕ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ປະ​ມານ $0.28 ໃນ​ການ​ປະ​ຢັດ​ວັດ​ສະ​ດຸ​ຕໍ່​ສິ້ນ.

ລຳດັບ 18 ສະຖານີໄດ້ຖືກອອກແບບດັ່ງນີ້:

| ສະຖານີ | ການດໍາເນີນງານ |

1 ເຈາະຮູນັກບິນ (Ø6.0 ມມ, 2×)
2–3 Progressive notching & perimeter roughing
4 Idle (ເຂດການເສີມສ້າງໂຄງສ້າງຕາຍ)
5–6 ການເຈາະປ່ອງຢ້ຽມພາຍໃນ (ຊ່ອງຮູບຂອບຂະຫນານ, 12 × 5 ມມ)
7 ງໍກ່ອນກອບ (45° ແປນບາງສ່ວນ)
8 Idle
9 Final forming bend (90° ±0.5°)
10 Restrike / coining ສໍາລັບການຄວບຄຸມ radius ໂຄ້ງ
11 Embossing (ລູກປັດແຂງ, ຄວາມສູງ 1.2 ມມ)
12–13 Flanging (Z-bend, ທັງສອງດ້ານພ້ອມໆກັນ)
14 Idle (sensor check zone)
15 Precision hole Ø4.8 mm) piercing
16 ການປາດຢາງ — integrated in-die servo tapping unit (M6 × 1.0, 2 ×)
17 ຊິ້ນສ່ວນ / ຕັດອອກ

18 | ຂູດຂູດ |

3.2 Tool Steel & Coating Selection

ສໍາລັບສະຖານີເຈາະສູງ, ພວກເຮົາໃສ່ເຄື່ອງເຈາະ, ກໍານົດໄວ້. SKD11 (JIS G4404) ເຫຼັກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ ແຂງກັບ 60–62 HRC, ດ້ວຍ TiCN (Titanium Carbonitride) PVD coating ນຳໃຊ້ກັບທຸກການຕັດ ແລະສ້າງພື້ນຜິວ. ການປະສົມປະສານນີ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມແຂງຂອງພື້ນຜິວເກີນ 3,000 HV, ຂະຫຍາຍອາຍຸຂອງເຄື່ອງມືເປັນການຄາດຄະເນ 5 million strokes ລະຫວ່າງການປັບປຸງໃຫມ່ທີ່ສໍາຄັນ - ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບໂຄງການ 2M / ປີ.

ເສົາຄູ່ມືແລະພຸ່ມໄມ້ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ໃນ SKH51 ເຫຼັກຄວາມໄວສູງ ດ້ວຍການຍຶດບານ-cage ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງທິດທາງພາຍໃນ 0.003 ມມໃນທົ່ວເສັ້ນເລືອດຕັນໃນເຕັມ.

3.3 In-Die Tapping Integration

ບາງທີອົງປະກອບທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ສຸດແມ່ນການລວມເອົາການດໍາເນີນງານການປາດຢາງ M6 × 1.0 ໂດຍກົງເຂົ້າໄປໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສະຖານີ 16. ວິທີການແບບດັ້ງເດີມແຕະ off-line ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ອຸທິດຕົນ, ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດການແລະຄວາມປ່ຽນແປງຂອງເວລາວົງຈອນ. ການອອກແບບຂອງພວກເຮົາຈ້າງ a servo-driven in-die tapping unit synchronized ກັບມຸມ crank ຫນັງສືພິມ, ບັນລຸ 50 strokes ຕໍ່ນາທີຄວາມໄວການປາດຢາງທີ່ມີການຍົກຍ້າຍ chip ອັດຕະໂນມັດ. In-die tapping ໄດ້ລົບລ້າງຫນຶ່ງຕໍາແຫນ່ງປະຕິບັດການຢ່າງເຕັມທີ່ແລະຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປາດຢາງຕໍ່ສ່ວນຈາກ $ 0.09 ຫາຕໍ່າກວ່າ $ 0.02.

3.4 Simulation-Driven Validation

ກ່ອນທີ່ຈະຕັດເຫລໍກ, ພວກເຮົາແລ່ນ:
ກອບເປັນຈໍານວນ simulation (AutoForm R8): Validated thinning < 20%, wrinkle-forming , ຊົດເຊີຍ springback 0.8° on the 90° flange
Structural FEA (ANSYS): ຢືນຢັນຄວາມດັນຕາຍຕ່ໍາກວ່າ 980 MPa ຢູ່ໃນທຸກ inserts ທີ່ສໍາຄັນຢູ່ທີ່ 250-ton press load
Strip progression kinematics: Verified pilot station of engagement of every carriage.

ການຈຳລອງການຜະລິດກ່ອນການຜະລິດໄດ້ຫຼຸດການທົດລອງທາງກາຍຍະພາບຈາກ 5-7 ຮອບປົກກະຕິຂອງອຸດສາຫະກຳມາເປັນພຽງ 3.


4. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

4.1 ກຳນົດເວລາການຜະລິດ

| ໄລຍະ | ໄລຍະເວລາ | ເປົ້າໝາຍຫຼັກ |

DFM & Strip Layout ອາທິດທີ 1–2 ແຜນຜັງທີ່ກວດສອບການຈຳລອງໄດ້ເຊັນອອກ
Die Design (3D CAD) ອາທິດທີ 2–4 ການປະກອບ SolidWorks ເຕັມທີ່ມີ 478 ອົງປະກອບ
ການຈັດຊື້ວັດຖຸດິບ ອາທິດທີ 2–3 SKD11 blocks ມາຈາກ Hitachi Metals
CNC Machining & Wire EDM ອາທິດທີ 4–7 ເຄື່ອງຈັກ 5 ແກນ + Sodick wire EDM ສໍາລັບຄວາມຫນາຂອງ punch/die8% ຂອງວັດສະດຸ (6%)
Assembly & Bench Fitting ອາທິດທີ 7–8 ການປະກອບຊຸດ Die, guiding alignment verification
ທົດລອງໃຊ້ — ຮອບ 1 ອາທິດ 8 ການປະທັບຕາເບື້ອງຕົ້ນ, ລະບຸ 3 ສະຖານທີ່ burr ເລັກນ້ອຍ
Tryout — Round 2 ອາທິດ 9 Burrs ແກ້ໄຂ, springback ພາຍໃນຄວາມທົນທານ
ທົດລອງ — ຮອບທີ 3 ອາທິດ 9 Full PPAP run: 300 pieces, all dimensions in spec

| ການຂົນສົ່ງ & ການຕິດຕັ້ງ | ອາທິດທີ 10 | ການຂົນສົ່ງຕາຍ, ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນເຄື່ອງພິມ AIDA 250T ຂອງລູກຄ້າ |

ເວລານໍາທັງຫມົດຈາກຄໍາສັ່ງຊື້ເຖິງຄວາມພ້ອມການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່: 10 ອາທິດ.

FirstArt.

ການທົດລອງຄັ້ງທີສາມແລະສຸດທ້າຍໄດ້ຜະລິດ 96% ຜົນຜະລິດຜ່ານຄັ້ງທໍາອິດ ໃນທົ່ວຕົວຢ່າງ PPAP 300 ຊິ້ນ. ການກວດສອບມິຕິລະດັບໃນ Zeiss CONTURA CMM ຢືນຢັນ:
– ລັກສະນະມິຕິທັງໝົດ 47 ມິຕິພາຍໃນສະເພາະ
Cpk ≥ 1.67 ຢູ່ໃນທັງຫມົດ 12 ລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຄຸນນະພາບ (CTQ)
– ບໍ່ມີການວັດແທກນອກຂອບເຂດໃນທົ່ວຕົວຢ່າງເຕັມ

ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 4% ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງແມ່ນຈໍາກັດການຂູດພື້ນຜິວເລັກນ້ອຍໃສ່ລູກປັດທີ່ຝັງຢູ່ — ແກ້ໄຂດ້ວຍການເພີ່ມ 0.5 µm ໃນດ້ານ punch. 0 µm → R. ຂັດເພັດ).


5. ຜົນໄດ້ຮັບ

5.1 ການແຍກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຕໍ່ຊິ້ນ)

| ອົງປະກອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | ກ່ອນ | ຫຼັງຈາກ | ປ່ຽນ |

ວັດຖຸດິບ $0.74 $0.46 ↓ 37.8%
ແຮງງານໂດຍກົງ $0.38 $0.09 ↓ 76.3%
ຄ່າຕັດເຄື່ອງ $0.28 $0.21 ↓ 25.0%
ເຄື່ອງບໍລິໂພກ ແລະ ເຄື່ອງມື $0.15 $0.12 ↓ 20.0%
Scrap & rework $0.08 $0.02 ↓ 75.0%
ການແບ່ງສ່ວນເກີນ $0.19 $0.25 ↑ 31.6%*

| ທັງໝົດ | $1.82 | $1.15 | ↓ 36.8% |

ດ້ານເທິງເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການຈັດສັນຄວາມກົດດັນ-ໂຕນທີ່ສູງຂຶ້ນ; ຫຼາຍກວ່າການຊົດເຊີຍຈາກເງິນຝາກປະຢັດອື່ນໆ.*

5.2 ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບ

| KPI | ພື້ນຖານ | ບັນລຸໄດ້ | ເປົ້າໝາຍ |

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ່ວຍ $1.82 $1.15 $1.20
ຄວາມຈຸລາຍເດືອນ 80,000 pcs 180,000 pcs 160,000 pcs
ຄວາມສາມາດໃນຂະບວນການ (Cpk) 1.12 1.67+ 1.33 ນາທີ
ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸ 68% 92%
ອັດຕາການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອພາຍໃນ 4.7% 0.8% <2.0%
ຈໍານວນຜູ້ປະຕິບັດງານ 4 1

| ເວລາປ່ຽນແປງ | 45 ນາທີ | 8 ນາທີ | — |

5.3 ເງິນຝາກປະຢັດປະຈໍາປີ

ຢູ່ທີ່ 2,000,000 ຊິ້ນຕໍ່ປີ, ມູນຄ່າການແປ - 0.6 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ. $1,340,000 ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີ. ການລົງທຶນແບບກ້າວກະໂດດເຕັມທີ່ (ປະມານ $185,000 ລວມທັງການອອກແບບ, ວັດສະດຸ, ເຄື່ອງກົນຈັກ, ການເຄືອບ, ແລະການທົດລອງ) ບັນລຸໄດ້ ຈ່າຍຄືນພາຍໃນ 9 ອາທິດ ຂອງການຜະລິດ.


6. ຄວາມຄິດເຫັນຂອງລູກຄ້າ

“ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານເຄື່ອງມືຫຼາຍແຫ່ງໃນທົ່ວອາຊີໃນໄລຍະ 15 ປີຜ່ານມາ, ແລະໂຄງການນີ້ກັບ MetalStampingParts.ltd ປະສົບການທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ. ວິທີການ simulation-first ຫມາຍຄວາມວ່າທີມງານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຫມັ້ນໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ອນທີ່ເຫຼັກຈະຕັດເມື່ອຕາຍມາຮອດ, ມັນໄດ້ແລ່ນຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນການຜະລິດພາຍໃນສາມຄັ້ງ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 37% ໄດ້ເກີນເປົ້າຫມາຍເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຮົາ, ແລະ - ບາງທີສໍາຄັນກວ່າ - ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຂະບວນການແມ່ນເປັນພິເສດ.

ຜູ້ອໍານວຍການວິສະວະກໍາ, ຜູ້ສະຫນອງລົດຍົນຊັ້ນ 2 ເອີຣົບ
ຊື່ຖືກກັກໄວ້ພາຍໃຕ້ NDA


7. Key Takeaways

🔗 ເບິ່ງເພີ່ມ: Medical Device Precision Stamping Case Study — ເຮັດແນວໃດພວກເຮົາບັນລຸຄວາມທົນທານ ±0.01mm ໃນ 0.15mm 304 ສະແຕນເລດສໍາລັບບໍລິສັດອຸປະກອນທາງການແພດສະຫະລັດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ອົງປະກອບໂດຍ 53%.

1. ແມ່ພິມຕໍ່ເນື່ອງ consolidation is not just about speed — ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄວາມຜິດພາດ. ທຸກໆຄັ້ງທີ່ຖືກຖອດອອກແລະແກ້ໄຂຄືນໃຫມ່, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມທົນທານໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີ. ການອອກແບບ 18 ສະຖານີໄດ້ລົບລ້າງສາມຈຸດການໂອນ, ແລະຄວາມສາມາດຂອງຂະບວນການປັບປຸງຈາກ Cpk 1.12 ຫາ 1.67+ ເປັນຜົນໂດຍກົງ.

ມັກຈະເປັນວັດສະດຸທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະມັກຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍທີ່ສຸດ. under-optimized. ການປັບປຸງ 24 ເປີເຊັນຂອງຜົນຜະລິດວັດສະດຸໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຫຍັດຕໍ່ຊິ້ນຫຼາຍກ່ວາການຫຼຸດຜ່ອນແຮງງານ. ການຈັດວາງແບບຫຼາຍແຖວ, ເມື່ອກວດສອບຜ່ານການຈຳລອງແລ້ວ, ສາມາດປົດລັອກການປະຢັດວັດສະດຸຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດຄວາມທົນທານຕໍ່ຮູບແບບ.

3. In-die Second operations (tapping, welding, assembly) ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເຕັກນິກ ແຕ່ມີການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານການຄ້າ. ຫນ່ວຍງານການປາດຢາງ servo ແມ່ນລະບົບຍ່ອຍທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ສຸດໃນການຕາຍ, ແຕ່ມັນໄດ້ລົບລ້າງຂະບວນການນອກສາຍທັງຫມົດແລະຜູ້ປະຕິບັດການ, ສະຫນອງການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປາດຢາງ 78%.

4. ການລົງທືນ Simulation ຈ່າຍໃຫ້ກັບຕົວມັນເອງໃນເວລາທົດລອງທີ່ຫຼຸດລົງ. ສາມຮອບທົດລອງແທນທີ່ຈະເປັນຮອບ 5-7 ປົກກະຕິຂອງອຸດສາຫະກໍາໄດ້ປະຫຍັດເວລາກົດ, ວັດສະດຸ, ແລະຊົ່ວໂມງວິສະວະກໍາປະມານ 12,000 ໂດລາ - ປະມານ 3 × ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການເຮັດວຽກຈໍາລອງຕົວມັນເອງ.

5. ການເລືອກເຫຼັກກ້າ ແລະເຄື່ອງເຄືອບດິນເຜົາຕ້ອງກົງກັບເສດຖະກິດວົງຈອນຂອງໂປຣແກຣມ SKD11 + TiCN ພິສູດວ່າເໝາະສົມສຳລັບໂຄງການ 7 ປີ, 14 ລ້ານຊິ້ນນີ້. ສໍາລັບປະລິມານທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼືວັດສະດຸຂັດຫຼາຍ, ໂດຍປົກກະຕິພວກເຮົາຈະແນະນໍາຊັ້ນໂລຫະຜົງ (ເຊັ່ນ: ຊຸດ ASP) ຫຼືການເຄືອບທາງເລືອກ (AlCrN ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸນຫະພູມສູງ).


ກໍລະນີສຶກສານີ້ສະແດງເຖິງໂຄງການຕົວຈິງທີ່ປະຕິບັດໂດຍ MetalStampingParts.ltd. ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ການ​ລະ​ບຸ​ລູກ​ຄ້າ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ປິດ​ບັງ​ຊື່​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​. ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການທັງຫມົດ, ຕົວເລກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກເອກະສານໂຄງການແລະການກວດສອບຫລັງການຜະລິດ.

ສໍາລັບການສອບຖາມກ່ຽວກັບເຄື່ອງມືການເສຍຊີວິດທີ່ກ້າວຫນ້າ, ວິສະວະກໍາການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຫຼືຄູ່ຮ່ວມງານການປະທັບຕາໂລຫະທີ່ມີປະລິມານສູງ, ຕິດຕໍ່ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງພວກເຮົາທີ່ MetalStampingParts.ltd.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

  • Automotive OEM Cost Reduction Case Study — ການ​ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ດີ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ລົງ 37% ສໍາ​ລັບ OEM ລົດຍົນ.

Automotive cost-down RFQ checklist

ໂຄງການການປະທັບຕາທີ່ມີລາຄາຖືກຕ້ອງການຂໍ້ມູນສ່ວນປະຈຸບັນ, ຂອບເຂດຈໍາກັດດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄວາມຕ້ອງການປະຈໍາປີ, ແລະຂອບເຂດການປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດກ່ອນທີ່ຈະປະຫຍັດສາມາດທົບທວນຄືນໄດ້.

ຂໍ້ມູນສ່ວນປະຈຸບັນການແຕ້ມຮູບ, ຮູບແບບ 3D, ສ່ວນຕົວຢ່າງ, ວັດສະດຸປະຈຸບັນ, ສໍາເລັດຮູບ, ບັນທຶກຄວາມທົນທານ, ແລະບັນຫາການຜະລິດທີ່ຮູ້ຈັກ.
ເປົ້າໝາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງລາຄາຫົວໜ່ວຍເປົ້າໝາຍ, ງົບປະມານເຄື່ອງມື, ເປົ້າໝາຍເງິນຝາກປະຢັດປະຈຳປີ, ຈຸດເຈັບປວດຂອງຜູ້ສະໜອງໃນປະຈຸບັນ, ແລະກຳນົດເວລາຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
ການປ່ຽນແປງຂອບເຂດກໍານົດເວລາລັກສະນະທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ການທົດແທນວັດສະດຸທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ທາງເລືອກການເຄືອບ, ຂໍ້ຈໍາກັດການປະກອບ, ແລະຄວາມຕ້ອງການໃນການກວດສອບ.
ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບລະດັບ PPAP, ບົດລາຍງານມິຕິ, ແຜນການຄວບຄຸມ, ການຕິດຕາມ, ການກວດສອບການທໍາງານຂອງລູກຄ້າ, ຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດ.
Volume profileປະລິມານການໃຊ້ງານ Annual, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງການບໍລິການ, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອປະຈໍາປີ ແລະ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​.
ການຫັນປ່ຽນການສະຫນອງໄລຍະເວລາຕົວຢ່າງ, ການແລ່ນທົດລອງ, ການຊ້ອນກັນຂອງສິນຄ້າຄົງຄັງ, ມາດຕະຖານການຫຸ້ມຫໍ່, ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ, ແລະແຜນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.

ສົ່ງຮູບແຕ້ມສໍາລັບການທົບທວນຄືນ RFQ

ຂໍໃບສະເໜີລາຄາ

ຊື່
ກະລຸນາອະທິບາຍໂຄງການຂອງທ່ານ: ວັດສະດຸ, ຂະຫນາດ, ຄວາມທົນທານ, ປະລິມານປະຈໍາປີ.
ຮັບສົ່ງຟຣີ
ເລື່ອນໄປທາງເທີງ